日期:2018-10-09 / 人气: / 来源:www.biglss.com / 热门标签: 5s改善案例
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1. 项目背景
项目现状数据情况(按周收集数据,至少最近3个月)
项目与战略指标的关联(集团经营目标-公司经营目标-部门经营目标-本项目目标-包括生产/效率/安全/士气/环境/成本/质量等)
2. 确定改善目标/实施范围
改善目标:
通过本次改善将过粉机流程设计更改为过油机流程、提升现场5s的整体水平,为员工提供舒适的作业环境、为品质提供保证条件,使质量不合格率下降2%到以下,质量合格率达到99%以上、剥皮现象以不再发生。
现状调查
现行流程质量保证频率不高,工作环境差。现行模式给5s管理带来很大的不便,5s管理困难,存在质量隐患。
问题描述
工作环境差,现行模式给5s管理带来很大的不便,5s管理困难,存在质量隐患。流程质量无法保证。
数据收集
现行流程质量保证频率不高,工作环境差。现行模式给5s管理带来很大的不便,存在质量隐患,5s管理困难,分析验证要把过粉机更改为过油机。
原因分析
流程剖析
因果分析
1. 过粉不均,干潮不好控制。
2. 下道工序环节不卫生。
3. 因滑石粉影响线缆质量,不好脱皮。
4. 对5s管理带来阻扰困难。
5. 清洁、清扫时很难打扫干净。
关键原因确定
经过分析更改过油机:1.改观了下道工序环节不卫生; 2.改善了过粉不均,完全不成在此问题;3.改善了因质量问题不好脱皮的现象;4.改善了对5s管理困难,美化了工作环 ;5.改善了对清洁,清扫打扫不干净的现象。
措施制定
改善计划
效果验证
项目收益确认(硬性收益)
文件标准化
作者:博革咨询
咨询采购表
精益生产怎么做?六西格玛咨询怎么做?项目周期是多少?大概需要多少费用?
我是什么企业?目前需要解决的问题是什么?预算周期是多少?想要达到什么效果?
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